全截面焊接技术在阴极钢棒焊接中的应用
来源:至德钢业 日期:2020-04-24 19:48:42 人气:995
介绍了全截面焊接技术及装置在铝电解槽阴极钢棒焊接中的应用。与传统焊接工艺焊接效果对比,该技术能够实现阴极钢棒的全截面焊接,有效提高焊接阴极钢棒的焊接质量和焊接效率、降低焊口压降。生产实践表明,相对传统工艺,该工艺能够将工期缩短40h左右,上槽后压降降低15mV左右。
随着电解槽的大型化,电流强度也越来越大,电解槽周围磁场强度增大,导致传统阴极钢棒“钢连片”式焊接质量难以保障,有效导电面积小、焊接强度低、焊口压降高,容易造成电解槽事故,增加电解铝生产成本。由于传统焊接是人工焊接,劳动强度大、磁场下施工困难,焊接效率低,造成电解槽大修周期较长,降低了电解铝产量。面对日趋严峻的市场竞争,提高焊接效率、改善焊接质量、降低焊口压降,实现节能减耗一直是电解铝企业的重要课题。目前,有人提出采用磁场屏蔽,利用磁场补偿或者电流短路方式,消除磁场影响,再进行人工焊接,这种方式避免了磁场的影响,在一定程度上能够为人工焊接带来较好的施工环境,但人工焊接弊端仍然存在,难以从根源上解决导电面积小、焊口压降高的问题。铝热剂焊接电解槽阴极钢棒,利用铝粉和氧化铁粉的铝热反应,产生熔融铁水流入两钢棒直接进行填充,该方式替代钢连片焊接,焊接质量有所提升,但根据实际应用反馈,铝热剂焊接方式成本较高、准备工作耗时长,熔融铁水瞬间流入造成焊缝内部杂质和气体难以排出,内部容易出现气孔和夹杂,且安全性差,在铝热剂点燃瞬间迸溅严重,存在较大安全隐患。
全截面焊接技术是采用高度自动化机械设备,替代人工焊接。该项技术及设备从源头上避免了人为因素影响,焊接过程无需人工干预;且全截面焊接取代钢连片,充分保障了导电面积及焊口压降。
1全截面焊接技术介绍
1.1焊接原理
全截面焊接是利用焊材在两端母材组成焊缝内起弧、熔化形成熔池,利用电流通过熔池产生的电阻热作为热源将两端母材各熔化一部分,同焊材形成的熔池一起自下而上逐步冷却,最终实现两母材之间的全截面结合。
1.2工艺参数
采用全截面焊接工艺及设备,焊缝宽度20~30mm即可,焊缝底部焊接有厚度10~16mm的起弧板,初始电压控制在40~45V,确保充足的焊接热量将底部起弧板熔化。熔池逐渐形成,熔池热量逐渐富集后,可逐渐降低电压,充分利用熔池余热进行焊接,进而节省能量,当焊接高度达到要求,停止焊接即可。
1.3工艺特点
全截面焊接工艺较传统人工焊接钢连片方式有如下优点:
1)减少焊工需求
全截面焊接设备自动化程度高,普通工人经培训后即可完成操作;
2)焊接质量稳定
机械化设备,自动焊接,焊接过程无需人工干预,不受磁场影响;
3)质量可靠
母材间形成的熔池温度可调节,最高可达1750℃,完全可以将两端母材熔合,达到冶金级结合;
4)焊接效率高
自动化焊接,95mm×180mm钢棒焊接时间≤20min,且劳动强度低;
5)安全性能好
高温、高强度作业均由设备自动完成,减少人员安全隐患;
6)节能减耗
取缔钢连片和人工焊接,减少人为因素影响,充分保障有效接触面,焊口压降低,电流分布更均匀,有利于降低能耗。
2焊接质量测试与分析
2.1切片质量对比
为了对比并验证焊接质量,分别取传统钢连片槽内焊接样及全截面焊接样进行切片,如图1所示。可以看出,按传统工艺焊接,钢连片“叠焊”,存在较多夹杂、漏焊、有效导电面积小,而采用全截面焊接工艺后,两端母材经由焊缝形成了一个新整体,充分保障了有效面导电面积,焊接质量明显提高。
2.2焊口强度检测
电解槽启动过程中及启动后,槽内温度升高,阴极钢棒承受应力增大,如果焊接部位强度不够,连接处会开焊、断裂,影响导电,严重时会导致直接断开、造成事故。为确保全截面焊接强度足够,依据GB/T228.1-2010和GB/T232-2010,取焊样分别检测试样的拉伸、弯曲性能,结果如表1所示。由表1检测结果可得,采用全截面焊接工艺焊接的抗拉强度与母材相当,甚至优于母材,弯曲性能达到合格标准,能够保证电解槽启动后正常运行。
3生产实践应用分析
该焊接工艺及设备已经在电解铝行业内广泛推广应用,本文结合山东某铝厂240kA电解槽实际应用过程中的监测,分别对焊接压降和施工周期、人工投入等做进一步分析。
3.1焊接压降分析
阴极钢棒除要求具有一定的强度外,其焊接位置压降直接影响电解槽整体运行及电解铝的生产成本,焊口压降也是衡量焊接质量好坏的重要指标。结合山东某电解铝企业现场施工情况,分别采用两种焊接工艺各焊接一台电解槽,在常温下,用相同设备,设置相同检测条件,对焊接完成的阴极钢棒逐个进行压降检测,人工堆焊与大截面焊接冷态压降对比所得数据曲线如图2所示。由图2可以看出,采用传统钢连片焊接焊口冷态压降整体波动较大,平均压降1mV;全截面焊接工艺相较传统钢连片焊接工艺,质量相对稳定,且平均压降只有0.43mV,相对降低57%,效果显著。
3.2经济效益分析
该铝厂采用人工堆焊工艺,焊接完成一台电解槽需高水平焊工8人,作业时间63h。采用全截面焊接工艺及设备,仅需2名焊工,4名普通工人,即可完成施工所有作业,耗时17h。由此可知:
1)采用全截面焊接设备进行焊接,有效导电面积达到100%;焊接质量强度≥380MPa,可节省1/4的人工成本投入。
2)采用全截面焊接工艺及设备后,由于施工更加简单,每台电解槽相比传统钢连片焊接方式要节约工时40h,可增加产能3t/d。3)每台电解槽阴极钢焊口压降平均可降低一半,根据某铝厂反馈约合15mV,故吨铝电耗降低45kWh,以电价0.3元/kWh、系列产能6000t/a计,每年节省电费8.1万元。4结论生产实践表明,采用全截面焊接设备进行焊接,有效导电面积达到100%;焊接质量强度≥380MPa,相对传统工艺,可节省1/4的人工成本投入,工期缩短40h左右,上槽后压降降低15mV左右。